樹脂製造メーカー様にて、「ホッパー内で、樹脂粉がブロッキングし、
二軸スクリューフィーダーで切り出しができない」というトラブルに対応しました。
このケースでは、水分値が高い原料であったため使用圧力も
高めにされています。(エアー消費量は多くなります)
また、多数個(20個)設置のため、今回は電磁弁10個を内蔵した
コントローラーにより、当機器を2個ずつ順次エアーONにしています。
【問題解決までの流れ】
1.原料を拝見したところ、経験上、結構厄介なものと判断
→ 密に多数個の設置をご提案
2.デモ機をお貸出し、ユーザー様で手持ちのホッパーに設置しテスト
→ 当機器から距離が離れると、ブロッキングが解消されない場所が発生
3.当初の提案に、ユーザー様のご要望個所に「ブローディスク」を追加
4.上記案にて導入
→ トラブルクリア
詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
※当社ホームページに多数の実施例を掲載しています。
下記リンクよりご確認いただけます。
基本情報
【条件概要】
原料:樹脂(湿粉)
水分:30%
嵩比重:0.3
粒度:500μm
ホッパー寸法:1000×2000
切り出し方法:2軸スクリュー
【製品型式】
●ブローディスク:BD-15S-B 20個
●コントローラー:C-SV10 1面
【当機器の重要ポイント】
■弾性ディスク(シリコン)は異物混入リスクの観点からも
強度や耐久性は非常に重要です。
当機器のシリコンディスクは、強度・耐久性に非常に優れています。
一度ご使用いただければご理解いただけると思います!
■制御(どうエアーレーションするか?)は重要です!
当社では、どうすべきかをお伝えしています。
専用コントローラーも準備しています。
※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:06-6777-2777
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用途/実績例 | ※当社ホームページに多数の実施例を掲載しています。 お気軽にお問い合わせください。 |
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ミナギ株式会社